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要通过大量的仿真实验和实际测试来验证这个系统的性能。”王教授对团队成员说道。
    在仿真实验中,团队成员发现,新设计的系统在高电压和大电流输出时,稳定性和脉冲响应能力都有了显着提高。但是,在实际测试过程中,也出现了一些问题,比如电子元件的散热问题和系统的电磁兼容性问题。
    “我们需要增加散热片的面积和优化散热结构,解决电子元件的散热问题。”团队成员小张说道。
    王教授点头表示赞同:“同时,我们要对系统的布线和屏蔽措施进行改进,提高电磁兼容性。这需要我们与电磁学专家合作,共同攻克这些难题。”
    随着各个关键技术的突破,团队开始进行深紫外激光源的样机搭建和测试工作。
    在实验室的测试场地,一台巨大的深紫外激光源样机矗立在那里,各种管线和仪器设备连接在周围,技术人员们忙碌地进行着最后的调试工作。
    “准备好了吗?开始进行系统测试!”赵飞扬下达了指令。
    测试过程中,首先启动电源和脉冲调制系统,产生高功率的激光脉冲,然后通过非线性光学晶体进行频率转换,输出深紫外激光。
    “注意观察激光的输出功率和波长稳定性。”刘祖训紧张地说道。
    技术人员小王报告道:“目前激光输出功率达到了预期的 80,但波长稳定性还有些波动。”
    赵飞扬和刘祖训迅速分析数据,试图找出波长不稳定的原因。
    “可能是晶体的温度控制不够精确,导致其光学性能发生变化。”赵飞扬说道,“我们要对晶体的温控系统进行优化,提高温度控制的精度。”
    经过对温控系统的改进和重新调试后,系统再次进行测试,这次成功地实现了稳定的深紫外激光输出,各项性能指标都达到了设计要求。
    但是,深紫外激光源要实现大规模应用,还需要进行大量的实际应用测试和可靠性验证。
    在与国内一家知名的精密仪器制造企业的合作下,团队将深紫外激光源样机应用于多种精密仪器的制造过程中。
    在企业的生产车间里,技术人员们将深紫外激光源与先进的光刻设备相结合,进行芯片光刻实验。
    “这次光刻实验的精度要求极高,
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